摘要: 110kV线路单相断线故障发生的概率较底,所以相对较生疏,本文通过对110kV新南线非全相运行的事故案例,应用对称分量法,绘制等效阻抗图,通过负荷和零序阻抗的变化,计算的出的非故障相电流的变化,通过曲线阐述单相断线后,接带负荷情况,说明线路非全相运行的危害,提出处理类似故障的方法。 关键词:非全相运行;零序电流; 非故障相电流。 一、引言 大庆油田电力网是全国最大的企业电网之一,大庆地区周围是220kV双环网,油田电网以63条近900公里 的110kV为主网架,通过29座110kV变电所、360条35kV线路辐射运行接带260座35kV变电所。这种网络中,正常运行时为了限制零序电流,除燃机电厂#2主变外,其余110kV变压器中性点采用不接地运行,35kV采用消弧线圈接地运行。电网在连续运行中由于外力破坏,绝缘击穿难免造成输变电设备的各种事故,较为常见的线路故障类型为单相接地、相间短路接地,对于这些故障的分析较多,但对于110kV线路单相断线故障发生的概率较低,所以相对较生疏,本文试图通过对110kV新南线非全相运行进行详细的分析,阐述了线路非全相运行接带负荷情况及对电网产生的危害,提出处理类似故障的方法。 二、110kV新南线断线事故经过 2005年4月11日16:35油田电力调度接到杏南一次变值班员汇报:110kVⅠ、Ⅱ段三相电压不平衡:A相32.4 kV、B相73.5kV、C相72.5kV,全所负荷由46MW降至5MW。了解庆调调度,110kV新南线A相电流归零,零序I段保护动作 110kV新南线7113开关跳闸,将故障点甩掉,重合闸成功,经巡线发现110kV新南线9号塔A相过引线导线烧断,造成单相接地,动作结果正确,110kV新南线由单相接地故障变成单相断线。17:01庆调调度将新华电厂110kV新南线7113开关拉开,杏南一次变110kV备电自投装置动作,307跳,306合,杏南转杏变馈电,在此期间110kV新南线非全相运行26分钟。 三、非故障相电流的理论计算 (一) 编制各序网图 110kV新南线A相断开断开后,在断相处出现一组不对称的电压%26Delta;Ua%26ne;0,%26Delta;Ub=%26Delta;Uc=0,以A相为基准相,根据计算和推导,可得断相后的各相电流: (二)、负荷为5MW时非故障相电流的理论计算 首先计算A相断线后,在庆调未拉开110kV新南线7113开关之前,负荷为5MW时非故障相电流:选Sj =50/0.8 MVA,Uj=UP 则X1*=0.129; X2*= =0.104 ;X3*= =0.0457 =9.73 =18.84 =6.4 = = = 11.085 = = = -1.355 = 10 = 10 =0.173 = 10 = 10 =-0.021 X4*=0.5 (0.173-0.021)=0.076; X5*= =12.5 X1%26sum;*=0.129+0.104+0.0457+0.076+12.5=12.8547; X6*=0.35 12.5=4.38 X2%26sum;*=0.129+0.104+0.0457+0.076+4.38=4.7347; X7*=2
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