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无填料塔技术在变换气脱硫中的应用
转自:中国脱硫防腐网 时间:2009年09月03日09:10

1、基本情况
    山东宁阳飞达化工科技有限公司,是在3000吨合成氨/年能力的基础上,经过多年的工艺设备技术挖潜改造,目前已具备11万吨合成氨醇/年能力,企业效益大幅度提高。该厂变换采用中串低流程,变换气流量约50000m3/h,变脱采用纯碱为吸收剂,888为催化剂。变换后的气体经塔前气水分离器分离出液滴后,气体进入变脱塔,在变脱塔内与脱硫液逆流接触,吸收气体中的硫化氢,使变换气得到进一步净化后,从变脱塔顶部出来,进入塔后气水分离器后,气体返回压缩机三入。吸收硫化氢后的溶液(此时称之为富液),利用塔内的压力(0.8MPa),由变脱塔底部经闪蒸槽和喷射器进入两个并联的再生槽,进行硫泡沫的浮选和888催化剂再生。之后,进入贫液槽,再由贫液泵送至变脱塔,再生槽浮选出的硫泡沫进入硫泡沫槽,硫泡沫被送往熔硫釜做成硫黄块出售。
2、主要设备参数
    变脱塔:φ3000×29982,共装φ50海尔环散装填料三层,填料每层高6米共一台。
    再生槽:φ3500×7000两台并联,各六只喷射器,正常各开三只。
    闪蒸槽:φ2400×10933,V液=41.9 m3,共一台
    贫液槽:φ4000×5000  共一台
    贫液泵:Q=288 m3/h,h=129米,共两台,正常开一备一,不正常时间断开两台
3、应用效果
    (1)脱硫效率:改造前,变换气脱硫后气体中H2S含量一般在20 mg/m3左右,改造后,始终稳定在10 mg/m3以下。而且,操作弹性大,在检修再生系统时,短时间内不会影响后工序H2S工艺指标。如2008年1月21日检修再生系统时,脱硫泵停运六小时之多,出口H2S仍能保证在10 mg/m3以下。2008年2月20日6:00—13:00变换气H2S超指标>350mg/m3 8小时,最高986 mg/m3,变换气脱硫后H2S只有10:00超标30分钟为31 mg/m3。其余时间均在10 mg/m3左右。具体情况见下表。

    (2)溶液循环量:200 m3/h左右的溶液循环量就能满足生产需要。改造前2台288m3/h脱硫泵运行,循环量560m3/h,改造后脱硫泵一开一备。
    (3)经济效益:节电效果明显。仅节电一项,改造前2台泵运行,单机功率180kw,每小时电耗360kw,改造后只开一台。
    日节电(360-130)×24=5520 kwh
    年节电5520×330=1821600 kwh
    剔除因系统阻力小,压缩机节电因素,单脱硫泵一项节电直接经济效益64万元。


(编辑:银红丽)
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